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三板斧维修案例

时间:2022-11-05 百科知识 版权反馈
【摘要】:⑧号带添加剂硫酸亚锡、磷酸、硫酸钾的修复液适用于所有电池,对铅钙电池有特效。过放电、过充电可以使钝化的活性物质恢复活性,因此适量过放电是维修电池的法宝,严重过放电会缩短电池寿命。目前电动车电池即使放电到0V,一般也能延长3~6个月以上使用期。长此以往,极板深部的活性物质便会钝化,电池容量也会下降。建议继续用RQ36-2.0充电器修复,但要密切注意电池温度。充电器良好,问题应该在电池方面。

二、三板斧维修案例

1.去离子水、电解液的添加技巧

市场上容易购到的密度1.28的稀硫酸叫原液,密度1.05~1.1的稀硫酸叫补充液。所需大于市场原液密度例如1.3的稀硫酸时,可以向原液加入化学纯浓硫酸(5元左右500ml)勾兑,要慢慢将浓硫酸注入稀硫酸中。修复液一般是在原液或补充液的基础上加入其他化学药品而成。这里,原液、补充液、修复液、去离子水统称添加液。

(1)添加量,一般每格掌握在1ml/A·h,要分多次加,以亮晶晶没有游离水为度。

(2)添加液的种类、密度和适用范围,①号去离子水密度为1.00;②号密度1.3的稀硫酸;③号密度1.05的稀硫酸;④号带添加剂硫酸钠的稀硫酸,硫酸钠和稀硫酸的重量比0.5~1/100;⑤号带添加剂硫酸羟胺的修复液,硫酸羟胺和稀硫酸的重量比0.5~1/100;⑥号带添加剂硫酸钴的修复液,硫酸钴和稀硫酸的重量比0.5/100;⑦带添加剂硫酸亚锡的修复液;⑧号带添加剂硫酸亚锡、磷酸硫酸钾的修复液。后面关于⑦号和⑧号添加液的制作方法。

①号去离子水适用于所有电池;②号密度1.3的稀硫酸适用于失水量很少的电池(失水不超过10%的电池),以及维修结束配组时调电解液密度;③号密度1.05的稀硫酸适用于失水量大的电池以及胶体电池;④号带添加剂硫酸钠的稀硫酸,可以防止铅枝短路,对过放电恢复有好处,适用于容易产生铅枝短路的电池,如UPS用的普通以及隔板孔粗大的电池;⑤号带添加剂硫酸羟胺的修复液,硫酸羟胺是还原剂,对新电池没有任何作用,对使用过的旧电池有还原作用,适用于额定寿命已到70%的旧电池;⑥号带添加剂硫酸钴的修复液,适用于所有电池。⑦号带添加剂硫酸亚锡的修复液,适用于一般铅锑电池。⑧号带添加剂硫酸亚锡、磷酸、硫酸钾的修复液适用于所有电池,对铅钙电池有特效。

(3)如果同一块电池的各格相对比较均衡,维修过程中,为了提高效率和效果,使用了①号去离子水或者③号低密度稀硫酸,建议在维修完后使用②号密度1.3的稀硫酸进行勾兑调整电解液密度。

(4)模仿工厂加液使用机械制造真空,加液后,用注射器前端垫密封胶垫,对准加液孔抽空气制造负压,加速电解液渗透,特别是胶体电池。

(5)补充液添加的时机,最好是放电完毕充电前加,和极板、隔板内电解液密度差距小,缺点是充电后电解液涨出来的多,需要用注射器吸出;充电完毕再加,加入量应为刚好让隔板吸饱为好,这样不容易产生漏酸。如果是以去硫化为主要目的,就应在充电前加,放置几小时再充电效果最好。

2.适量过放电、过充电说明

过放电、过充电可以使钝化的活性物质恢复活性,因此适量过放电是维修电池的法宝,严重过放电会缩短电池寿命。目前电动车电池即使放电到0V,一般也能延长3~6个月以上使用期。

放电倍率越高,即放电电流越大,电流在电极上的分布越不均匀,电流优先分布在离主体电解液最近的表面上,从而在电极的最外表面优先生成硫酸铅。硫酸铅的体积比过氧化铅和铅大,于是放电产物硫酸铅堵塞多孔电极的孔口,电解液则不能充分供应电极内部反应的需要,电极内部物质不能得到充分利用。长此以往,极板深部的活性物质便会钝化,电池容量也会下降。小电流放电,极板深处的过氧化铅也可以转换成硫酸铅。

过放电的技巧就是掌握好放电电流和方法,例如小电流放电,用容量1/12的电流放到截止电压停止,电压会反弹,再次用20h率电流放电到截止电压停止,电压再次反弹的值小于前次,如此反复放电,电池电压稳定在截止电压。

用一般充电方式充电结束后,还有一部分硫酸铅没有转换成过氧化铅,过充电的目的就是使这些硫酸铅尽可能多的转换为过氧化铅。但是,不妥当的过充电会增加板栅腐蚀和氧化。

电池维修时,对电池过放电到0V,用不大于容量1/10的恒定电流给电池充入容量200%~250%的电量。如用刚刚介绍的20h率电流放电到截止电压,然后用图3-23所示介绍的强制充电设备,以不大于容量1/10的恒定电流给电池充入容量160%的电量。必要时可以进行几次循环。

电池生产过程中的充电和电动车用户的充电是不同的,电池生产过程中的化成一般都是强制过充,而电动车用户的充电器为了减少失水,充电一般采用三段式过充不了。

3.维修实例

【例1】一批10A·h的36V超威储蓄电池。

故障现象:某售车商改营其他商品,库存5辆未售出简易型36V车,积压时间一年多了,想低价处理时发现充不进电了,请求帮助并且最好不要动封条。

检查处理:经询问一年前曾在门口试骑几十米,检查完好后就入库了,入库后没有充过电。任选其中一组电池,用原车配套充电器充了2~3h,始终是绿灯,装车不能骑行,换成好电池装车就正常了,说明问题出在电池上,应该是电池硫化了。首先想到用有去除硫化功能的图3-15所示日泉RQ36-2.0充电器充电,于是随意取了一组电池接上该充电器,加电后没有反应,指示灯全都不亮。从电池盒圆形充电口测试电池,电池电压才20多伏。而日泉RQ36-2.0充电器要求电池30V以上才能工作,难怪没有反应。于是用刚才试车的好电池组接充电器,充电器电源红灯亮表示充电器开始工作。不切断市电将充电器输出插头换接到电压20多伏的电池组,充电器能继续工作,但是充电状态指示灯绿灯亮。充电24h后还是绿灯。装车后可以骑行了,电量显示灯亮的数目不多。如法炮制,用4只日泉RQ36-2.0充电器给其他四组电池充电,也全部复活了。

小结:这批电池属于典型的严重硫化,用原车配套的充电器根本充不进电。用启动起来的日泉RQ36-2.0充电器充电,开始因电池内阻高、端电压高,日泉RQ36-2.0充电器绿灯亮,应该处于200mA左右的恒流;随着硫化的清除,电池内阻降低,端电压随之降低,这就出现了切换到1.8A恒流充电的情况,即绿灯熄灭的现象。以200mA充电24h推算,充进电量不到5A·h。显然是200mA充电(绿灯点亮)→1.8A充电(绿灯熄灭)→200mA(充电绿灯再次点亮)。

RQ36-2.0充电器的除硫作用是客观真实的,但又有风险。笔者曾见过使用RQ36-2.0充电器因没有及时停止而将电池充鼓的例子。建议继续用RQ36-2.0充电器修复,但要密切注意电池温度。

【例2】捷安特电动车一组天能10A·h的36V蓄电池。

故障现象:原车充电器给电池充电时充电器红灯常亮不变绿灯,并伴有电池发热现象,行驶里程短。

检查处理:用图6-1所示的三段式充电器检测仪检测随车充电器的4个参数为:最大充电电流1.8A;高恒压值43.8V;转折电流380mA;低恒压值42.4V。充电器良好,问题应该在电池方面。拆开电池盒子,电池稍有变形。用万用表测试3块电池,电压误差小于0.15V,可以断定不存在严重不均衡现象;然后用内阻表对蓄电池单个进行检测,指针都落在绿区的左端,由此可断定该组电池不存在断格问题。

对电池开盖作进一步检查。天能电池在加液方面的设计有独到之处,其上盖有3个小柱,卡在电池上的槽里,用改锥可以非常容易地撬下来。加液孔也设计得比较大,安全阀阀帽设计为螺栓结构,用尖嘴钳拧下可以看到电池里带孔的隔网。经观察里边是干涸的。在10ml的注射器头上套一个3~4cm的输液管,给蓄电池加自制去离子水。因严重缺水,分3次给各孔加了大约25ml,带孔的隔网显得湿润但没有流动液体。

加水后的电池放置3h,目的是让加入的补充液与电池内的电解液充分混合;然后用16.2V所谓补水充电器对电池进行充电,充电电流控制在3A以下。充电期间要经常检查电池的温度和电压,如果电池过热应该停止充电。

用图3-7所示的石家庄宇明公司的MX-01检测仪检测电池容量,恒流5A放电,当放电电压降低到10.5V的时候,仪器自动停止,显示该组电池容量分别为5A·h、5.5A·h、6.5A·h。根据失水伴随硫化的经验,然后用16.7V再次对电池充电,把充满电的电池夹到硫化修复仪上进行24h修复,所用修复仪是如图3-20所示的两路修复仪。之后对3块电池再次进行容量测试,依次为8A·h、8.5A·h、8.6A·h,容量有所增加。然后又用图3-15所示日泉RQ36-2.0充电器充电24h,容量都达到9A·h以上。用注射器的吸管抵住格网把多余的电解液吸出来,然后把阀帽旋紧将上盖封好,倾倒检查,若不露液,再次充电,修复完毕。

小结:这个过程是维修缺水和硫化故障的典型流程,缺点是时间长和繁琐。使用图3-19所示杭州得康两路修复仪和图3-20所示自制两路脉冲修复仪的优点是维修对极板损伤小,这两个修复仪基本是一样的,差别是维修电池的电源,后者省去了恒流源,代之以带抽头的变压器和简单的阻容滤波,既可以修复单块电池,还可以修复电池组。

需要说明几点:1)电流表测得的大约200mA的修复电流是平均电流,不是脉冲的峰值,占空比20%时测得的200mA,峰值已经是安培级了。为了加快速度,可以两路并一路。除硫要有耐心,急于求成问题多。2)除硫温度在40℃时效果好,原因是硫酸铅此时的溶解度大。3)加水静止的时间长比加水后立即除硫效果好。4)充足电后再用电子除硫仪除硫效率更高。5)用电子除硫仪除硫可以经常进行、反复进行。

【例3】一组超威10A·h的36V自行车蓄电池。

故障现象:蓄电池装车使用一年多了,行驶里程短。

检查处理:充电后把电池拆下分别用万用表和内阻表对电池进行检测,3块电池端电压都偏高,都在(13.4±0.1)V左右,说明电池可能缺水。内阻表检测不存在断格和短路现象。用容量表检测,依次是5A·h、5.3A·h、5.1A·h,说明3块电池比较均衡。

超威电池的加液孔是另一种形式的代表,上盖盖板用胶粘牢,可用改锥或宽钢锯条磨制的刀片撬开,注意保持上盖的完整性。超威的6个阀帽是小的橡皮帽,周围有白色填充物,加液孔也比较小,所以加液的时候也就没有天能电池那么方便了。加液的时候要慢慢地注入补充液。各个孔加入的量也要控制好,避免各个孔内的电解液比重误差过大。该组电池加完液后,静止3h后用通用36V充电器充电2h,然后用图3-20所示两路修复仪修复12h。检测容量依次是6.5A·h、6.3A·h、6.2A·h。容量上升有限,决定进行深放电维修。改用36V100W工厂车床用白炽灯泡两只并联,继续对电池组(串联)放电,监视电池组端电压,降到27V停止放电,再用可调电源对电池组进行充电,电流保持在2~3V左右。直充到36个格先后冒气泡后停止,换用图3-15所示日泉RQ36-2.0充电器充电4h。再测容量,3块都超过了9A·h。用注射器的吸管抵住格网把多余的电解液吸出来,然后把橡胶阀帽盖好,周围用原填料填充好,用三氯甲烷粘好上盖盖板,充电修复完毕。

小结:对比较均衡的电池,经补水、除硫后,容量上升是有限的,可以再用适当过放电、适量过充电的方法修理一两次。一般情况下,容量会明显增加。关于过放电的掌握,本例是继续2h率放电到折合9V/块(指12V电池)。关于过充电的掌握,普遍的做法是过放电后,分阶段变流充电,例如用0.2~0.3C的电流充到70%,再换为0.05~0.1C直至充满。

适量过放、过充的第二套方法是:先用2h率对单块电池(指12V电池)放电到10.5V,各孔装上富液壶注入足够的去离子水,然后用铜丝短路电池10min;拿开铜丝后用0.05C恒流充电12h以上,然后换用0.2~0.3C的电流充起来,直到全部冒泡(开始大量析气),再换为用0.05C恒流充电4h。停止充电,用注射器的吸管抵住格网把多余的电解液吸出来,最后将电解液密度调整为正常值。

笔者将电池容量下降的原因概括为:1)极板孔隙被覆盖和堵塞。2)脱粉或者极板活性物质与板栅间的连接成块断开呈孤岛。3)部分极板脱焊。4)极板短路。5)极板活性物质、板栅钝化。

笔者认为容量下降后仍然比较均衡的电池,阳极软化的几率较高。阳极软化的主要表现是脱粉,作为骨架比较硬的α二氧化铅变为比较软的β二氧化铅了。脱粉不仅使参加电化学反应的活性物质减小了,还堵塞了正常的极板孔隙。

第一套方案多级变流充电是逐级由大变小减少电流,符合马斯先生的极板接受能力不析气充电曲线。笔者有意在第一步就充到全部冒泡(开始大量析气),目的是冲开堵塞物,然后换为小电流。请注意,副作用是同时会冲刷掉结合不牢的活性物质,所以力度不要太大,时间也不能太长。

后面第二套方案的多级变流充电是由小逐级变大,再由大变小。解释如下:大电流过放电和补水的流程,主要是为生成α二氧化铅作温床,营造硫酸铅覆盖层下低pH的环境。大电流放电生成的覆盖在阳极的硫酸铅类似半透膜,只允许H+1和OH-1穿过。补大量水的目的是降低pH,有利于α二氧化铅的生成。小电流充电,也有利于α二氧化铅的生成。

富液壶形状像大号去底的眼药瓶,漏斗部前端有密封套,电池生产厂家都有,加液化成时使用。业余可用等于或大于20ml的注射器管替代富液壶,将套针头处套上橡胶套插在加液口,管体部分等同漏斗。

【例4】一只17A·h(20hr)慈溪产的蓄电池。

故障现象:一只17A·h(20hr)慈溪产的电池,已经进行为期10天的修复。修复方法包括过放电到0V。脉冲修复也有好几天,最后10A放电时间是33min。仔细检查蓄电池后,发现外观没有变形,并且已经加过水。

检查处理:充满电后进行10A放电,发现在30min左右电压仍然有12V,一会儿就掉到10.5V,放电时间是36min。用12V100W汽车灯泡继续进行深放电,30min灯泡就不亮了。充满电继续放电测试,容量还是37min,没有什么大的起色。放电到0V,用得康活化仪进行活化,活化电流调到8A左右,电压在0V维持了30min,然后开始缓慢上升,在1V以下足足有1个多小时,用手掌触摸蓄电池表面温度有40℃左右。又过了20多分钟才慢慢上升到2V,经过2h的活化修复,蓄电池电压上升到8V,温度也有50℃,摸上去比较烫手。用汽车灯泡放电10s,将活化电流调到10A对电池进行极性校正充电,10min后,电压上升到12V。拿到12V充电器上对电池继续充电。第二天进行10A放电,放电时间为69min,然后进行普通充电,第三天放电时间为75min。再进行充电,放电时间仍然是75min。第四天早上又进行容量测试发现放电时间还是75分钟,说明蓄电池比较稳定。考虑到温度系数对容量的影响,再加上蓄电池标称是17A·h(20hr),实际容量转化为2hr为15A·h蓄电池,当时环境温度在10℃左右,有温差15℃。15℃×0.8%=12%的容量损失,15A·h×(1-0.12)=13.2A·h为标准容量,实际是修复到12.5A·h,为标准值的94.7%。

小结:脉冲去硫化修复修的是负极板,但是正极板有记忆效应还是要用活化消除,只有正负极板都恢复了,蓄电池容量才会上升。活化通常称它是修正极板的一种方法。

【例5】3只12RE14P(12V/14A·h20HR)蓄电池,台湾REWOP独资生产。

故障现象:3只12RE14P(12V/14A·h20HR)蓄电池是浙江红箭机电有限公司生产的电动自行车上面用的。自行车生产日期是1999年9月9日,蓄电池编号是9909050。

检查处理:本组电池送修时间是2006年。3只蓄电池电压都为0V,外观很新,放在充电器上面充电,看不到电流。在活化仪上面脉冲修复,也看不到电流,于是晚上用一个蓄电池在活化仪上维修。第二天一早,推门而入便是硫酸味。蓄电池的一头已经明显胀开,说明报废了。又用一个在活化仪上修。刚接上去几乎没有电流,5min大概有200mA电流。20min后蓄电池的一头又鼓了,第二个又报废。第三个不敢用活化仪修了,改成小电流脉冲修复,由于蓄电池没有电压,继电器无法开启。采用脉冲接在好的蓄电池两端,继电器嗒的一响,表示已经吸合,有脉冲输出了,又将脉冲输出线的夹子夹在要修复的蓄电池两端进行修复。

第二天测试蓄电池两端才2V压。继续修复,第三天测试才5V;第四天测试9V;第五天有16V了。测试容量,5A放电2h多,修复完毕。需要提示的是,在这3只蓄电池修复前先加一点水。

小结:硫化的蓄电池用无损脉冲修复最保险,不用担心会修坏。用活化仪大电流修复,由于电流控制不好,很容易把好的蓄电池都修报废了,但是脉冲修复时间较长,因此脉冲修复需有耐心。

【例6】一组浙江长兴产的17A·h电摩电池。

故障现象:行驶里程短,客户已当报废电池处理,后带到得康公司作维修测试。

检查处理:将电池充满电后测量开路电压,开路电压依次为:1号电池13.42V、2号电池13.36V、3号电池13.18V、4号电池12.4V。

采用10A电流进行放电测试:1号电池放电时间93min;2号电池放电时间85min;3号电池放电时间73min;4号电池放电时间19min。

首先开盖对电池进行补水,给1~3号电池每格加8ml,4号加10ml,静止10h开始充电。安全阀帽没有盖回。在对电池充电过程中,通过对注液孔的观察,1~3号电池各单格析气比较一致,只有4号有5个单格析气先后比较一致,而靠近正极的单格仍不析气。过充电后,不析气的单格析气量很低。充电结束后进行24h脉冲除硫后检测容量。1~3号电池接近新品,放电时间都达到90min以上,4号没有大的起色。又将4号电池充满电,采用10A放电,检测端电压,从13.2V降到10.5V为24min,用12V/100W灯泡过放电,降到8.32V只用了不足5min,保持8.15V左右可到半小时,至此4号电池的故障已得出结论:靠近正极那个格已坏。

简单用理论解释一下:从13.2V降到10.5V用时10min,再加上此单格不析气则判断为坏格。在过放电时,坏格降到0V,其余5个好格(10V)对坏格进行反充电,坏格反向充到将近2V时稳定时间长,电池端电压为5个好格电压的和减去坏格反极电压,即10-2=8(V)。这里就没有必要再继续了,否则对5个好格也有损坏。

最后,采取单格修复方法针对坏格进行修复。先通过万用表加探针检测出坏格所在位置,然后在坏格的正、负汇流条处打孔,引出正、负极。用灯泡将坏格电压放到0V,对单格进行活化。活化电流调到1A多,将电池电压充至2V多一点后,调节电流至2A对电池进行校正充电,当电压达到2V左右时,降低电流至1A,将电池电压充电到2.7V。在2V升至2.7V的这个过程时间较长,约1h,要有足够的耐心。待电压上升至2.7V以上,再将电流降至500mA,将电池电压充至2.75V,并且停留1h以上,至此单格修复结束。

修复后放电时间增至73min,做备用电池处理,至此维修完成。

小结:在一组电池中,往往只是一块电池的损坏就使整组电池的性能下降。实际要做的就是挑出能够修复的电池进行修复,重新配组后使用。不能修复的电池则当报废处理。就这组电池而言,如果是商业维修,可以考虑不修4号电池。

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