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气动系统的故障与维修

时间:2022-10-17 百科知识 版权反馈
【摘要】:保持气动系统的密封性。严重的漏气在气动系统停止运行时,由漏气引起的响声很容易发现;轻微的漏气则利用登记表或用涂抹肥皂水的办法进行检查。根据分析,首先检查气动系统的压力,压力表显示气压为0.6MPa,压力正常;将机床操作转为手动,手动控制主轴松刀,发现系统压力下降明显,气缸的活塞杆缓慢伸出,故判定气缸内部漏气。更换新的气缸后,故障排除。

6.5.2 气动系统的故障与维修

1.气动系统工作原理

数控机床上的气动系统用于主轴锥孔吹气和开关防护门。

有些加工中心依靠气液转换装置实现机械手的动作和主轴松刀。如图6-29所示为加工中心的气动控制原理图。

2.气动系统维护要点

(1)保证供给洁净的压缩空气。压缩空气中通常都含有水分、油分和粉尘等杂质。水分会使管道、阀和气缸腐蚀;油分会使橡胶塑料和密封材料变质;粉尘造成阀体动作失灵。选用合适的过滤器,可以清除压缩空气中的杂质,使用过滤器时应及时排除积存的液体,否则,当积存液体接近挡水板时,气流仍可将积存物卷起。

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图6-29 定量泵压力控制回路

(2)保证空气中含有适量的润滑油。大多数气动执行元件和控制元件都要求适度的润滑。如果润滑不良将会发生以下故障:①由于摩擦阻力增大而造成气缸推力不足,阀芯动作失灵;②由于密封材料的磨损而造成空气泄漏;③由于生锈造成元件的操作及动作失灵。

润滑的方法一般采用油雾器进行喷雾润滑,油雾器一般安装在过滤器和和减压阀之后。油雾器的供油量一般不宜过多,通常每10m3的自由空气供1mL的油量(40~50滴油)。检查润滑是否良好的一个方法是:找一张清洁的白纸放在换向阀的排气口附近,如果阀在工作3~4个循环后,白纸上只有很轻的斑点时,表明润滑是良好的。

(3)保持气动系统的密封性。漏气不仅增加了能量的消耗,也会导致供气压力的下降,甚至造成气动元件工作失常。严重的漏气在气动系统停止运行时,由漏气引起的响声很容易发现;轻微的漏气则利用登记表或用涂抹肥皂水的办法进行检查。

(4)保证气动元件中运动零件的灵敏性从空气压缩机排出的压缩空气,包含有粒度为0.01~0.08μm的压缩机油微粒,在排气温度为120℃~220℃的高温下,这些油粒会迅速氧化,氧化后油粒颜色变深,黏性增大,并逐步液态固化成油泥。这种微米级以下的颗粒,一般过滤器无法滤除。当它们进入到换向阀后便附着在阀芯上,使阀的灵敏度逐步降低,甚至出现动作失灵,将油泥分离出来。此外,定期清洗阀也可以保证阀的灵敏度。

(5)保证气动装置具有合适的工作压力和运动速度。调节工作压力时,压力表应当可靠,读数准确。减压阀与节流阀调节好后,必须紧固调压阀盖或锁紧螺母。

3.气动系统维修实例

实例1 刀柄与主轴的故障维修

故障现象:TH5840立式加工中心换刀时,主轴锥孔吹气,把含有铁锈的水分子吹出,并附着在主轴锥孔和刀柄上。刀柄和主轴接触不良。

分析及处理过程:TH5840立式加工中心气动控制原理图如图6-30所示。故障产生的原因是压缩空气中含有水分。如采用空气干燥机,使用干燥后的压缩空气问题即可解决。若受条件限制,没有空气干燥机,也可在主轴锥孔吹气的管路上进行两次分水过滤,设置自动放水装置,并对气路中相关零件进行防锈处理,故障即可排除。

实例2 松刀动作缓慢的故障维修

故障现象:TH5840立式加工中心换刀时,主轴松刀动作缓慢。

分析及处理过程:根据图6-30所示的气动控制原理图进行分析,主轴松刀动作缓慢的原因有:①气动系统压力太低或流量不足;②机床主轴拉刀系统有故障,如碟型弹簧破损等;③主轴松刀气缸有故障。根据分析,首先检查气动系统的压力,压力表显示气压为0.6MPa,压力正常;将机床操作转为手动,手动控制主轴松刀,发现系统压力下降明显,气缸的活塞杆缓慢伸出,故判定气缸内部漏气。拆下气缸,打开端盖,压力活塞和活塞环,发现密封环破损,气缸内壁拉毛。更换新的气缸后,故障排除。

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图6-30 某立式加工中心的气动控制原理图

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