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刀库及换刀装置的维修实例

时间:2022-10-17 百科知识 版权反馈
【摘要】:换刀过程中,动作中断,发出2035号报警,显示机械手伸出故障。主轴的“松刀”,是由电磁阀接通液压缸来完成的。检查刀库松刀液压缸,动作正常,行程到位;打开主轴箱后罩,检查主轴松刀液压缸,发现已到达松刀位置,油压也正常,液压缸无漏油现象。其原因可能是电动机控制电路有问题。检查电动机控制电路系统正常。经以上调整后,故障排除。3min后机床自动报警。

6.4.3 刀架、刀库及换刀装置的维修实例

实例1

故障现象:某加工中心采用凸轮机械手换刀。换刀过程中,动作中断,发出2035号报警,显示机械手伸出故障。

分析及处理过程:根据故障报警内容,机床是因为无法执行下一步“从主轴和刀库中拔出刀具”,而使换刀过程中断并报警。

机械手未能伸出完成从主轴和刀库中拔刀动作,产生故障的原因可能有:

(1)“松刀”感应开关失灵。在换刀过程中,各动作的完成信号均由感应开关发出,只有上一动作完成后才能进行下一动作。第3步为“主轴松刀”,如果感应开关未发信号,则机械手“拔刀”就不会动作。检查两感应开关,信号正常。

(2)“松刀”电磁阀失灵。主轴的“松刀”,是由电磁阀接通液压缸来完成的。如电磁阀失灵,则液压缸未进油,刀具就“松”不了。检查主轴的“松刀”电磁阀,动作均正常。

(3)“松刀”液压缸因液压系统压力不够或漏油而不动作,或行程不到位。检查刀库松刀液压缸,动作正常,行程到位;打开主轴箱后罩,检查主轴松刀液压缸,发现已到达松刀位置,油压也正常,液压缸无漏油现象。

(4)机械手系统有问题,建立不起“拔刀”条件。其原因可能是电动机控制电路有问题。检查电动机控制电路系统正常。

(5)刀具是靠碟簧通过拉杆和弹簧卡头而将刀具柄尾端的拉钉拉紧的。松刀时,液压缸的活塞杆顶压顶杆,顶杆通过空心螺钉推动拉杆,一方面使弹簧卡头松开刀具的拉钉,另一方面又顶动拉钉,使刀具右移而在主轴锥孔中变“松”。

主轴系统不松刀的原因估计有以下几点:

(1)刀具尾部拉钉的长度不够,致使液压缸虽以运动到位,而仍未将刀具顶“松”;

(2)拉杆尾部空心螺钉位置起了变化,使液压缸行程满足不了“松刀”的要求;

(3)顶杆出了问题,以变形或磨损;

(4)弹簧卡头出故障,不能张开;

(5)主轴装配调整时,刀具移动量调得太小,致使在使用过程中一些综合因素导致不能满足“松刀”条件。

处理方法:拆下“松刀”液压缸,检查发现这一故障系制造装配时,空心螺钉的伸出量调整得太小,故“松刀”液压缸行程到位,而刀具在主轴锥孔中“压出”不够,刀具无法取出。调整空心螺钉的“伸出量”,保证在主轴“松刀”液压缸行程到位后,刀柄在主轴锥孔中的压出量为0.4~0.5mm。经以上调整后,故障排除。

实例2

故障现象:自动换刀时刀链运转不到位。当进行到自动换刀程序时,刀库开始运转,但是所需要换的刀具没有传动到位,刀库就停止运转了。3min后机床自动报警。

分析及处理过程:TH42160龙门加工中心采用的链式刀库,其配套的CNC系统为SIMENS 840D。

由上述故障查报警知道是换刀时间超出。此时在MDI方式中,无论用手动输入刀库顺时针旋转还是逆时针旋转动作指令,刀库均不动作。检查电气控制系统,没有发现什么异常。PLC输出指示器上的发光二极管燃亮,表明PLC有输出,那么问题应该发生在机械传动方面,估计故障可能出在减速器上。为此,拆除了防护罩,卸下了伺服电动机,拆开减速器,发现减速器内一传动轴上的连接键脱落,致使动力传动路线中断,刀库无法旋转。修复减速器后,故障排除。

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